INSTITUTO UNIVERSITARIO DEL NORTE
ASIGNATURA
INGENIERIA
DE SISTEMAS II
TEMA
METODO DE YENKINS
PRESENTA
NANCY
MARGARITA DUQUE ORTIZ
DOCENTE
ING.TIMURLANK
VALDEZ IBARRA
grupo: 6° SECCION: “e”
saltillo, coahuila mÉxico Fecha:
03/06/2017
METODOLOGÍA DE JENKINS APLICADA AL
DISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN DE UN
PROCESO INDUSTRIAL
FASE 1.
ANÁLISIS DE SISTEMAS
1.1 IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En
la operación de Labranza la materia prima es una placa de acero de 3180mm x
371mm x 6.4mm con un valor de j66.90 USD, la cual se corta en la
primera operación en 14 piezas con forma de paralelogramos cuyas dimensiones
son de 371mm x 212mm x 6.4mm para el número de parte N238333 desperdiciándose
un 5.1% de materia prima en un extremo y un 1.5% en el otro, esto a su vez
equivale a j3.41 DLL y j1.00
DLL respectivamente con un total de j4.41 DLL de pérdida por placa.
Véase fig. 1
ORIGEN DEL PROBLEMA
FASE 2. DISEÑO DE SISTEMAS
JUSTIFICACIÓN
Se decidió realizar esta reestructuración en el área
de Labranza debido
a que de las cinco líneas con las que cuenta la planta esta es
la que genera un mayor impacto en scrap con un 30.3%, representando pérdidas a
la empresa por j144,327.38
USD mensuales.
Se trabajará en un proyecto enfocado
en reducir el Scrap y mejorar el proceso, esto a su vez se reflejará en un
ahorro de los costos de la Materia Prima.
FASE 3. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA
3.1 DOCUMENTACION Y AUTORIZACIÓN DEL SISTEMA
OBJETIVOS GENERALES
Reducir
el porcentaje de scrap en la Línea de Labranza, esto se logrará eliminando la
primera operación de Corte de Guillotina, evitando de esta manera un
desperdicio en materia prima y una pérdida económica para la empresa.
OBJETIVOS PARTICULARES
Enfocarnos en uno de los siete desperdicios
que es el Scrap, y de esta manera aplicar lo aprendido acerca del Control de la
Producción de una línea en un ambiente laboral dentro de la industria.
Poner en práctica los conocimientos
obtenidos de la Ingeniería de Sistemas para poder ser más analistas e
innovadores en el diseño y restructuración de los procesos, aplicando las
herramientas disponibles para facilitar la solución de problemas.
FASE IV.
OPERACIÓN Y APRECIACIÓN RETROSPECTIVA DE SISTEMAS
4.1 OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA
4.1 OPERACIÓN INICIAL DEL SISTEMA
El alcance de este proyecto para la
eliminación de Scrap, se limita a la Línea de Labranza y específicamente se
enfoca en la operación de Corte de Guillotina en la planta Jhon Deere Tractores
y Componentes Saltillo, esta está ubicada en Jesús Valdez Sánchez # 400 Colonia
Centro ocupando un espacio de 120,774 m² y con un total de 192 trabajadores.
Fig. 2.7
Tendrá
su comienzo con el apoyo de los departamentos de Recibo y Almacén en donde se
validará y almacenará la Materia Prima respectivamente bajo sus nuevas
especificaciones, posteriormente tendrá su ingreso a la Línea de Proceso
omitiendo la primera operación de corte continuando de manera acostumbrada las
siguientes operaciones hasta llegar al área de almacenamiento del producto
final.
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
4. ANÁLISIS DE
SISTEMAS.
EL Scrap se refiere comúnmente a
sobrantes de Materia Prima de algunas operaciones, es de fundamental
importancia medir los niveles que se generan durante una operación productiva
ya que estos residuos tienen un valor económico.
Dicho esto, es mucho más rentable reducir
estos niveles de desechos aumentando el aprovechamiento de la Materia Prima y
de esta manera eficientar los procesos y minimizar los costos que se derivan de
estos sobrantes.
El desarrollo de este proyecto se
basará en la metodología DMAIC o Seis Sigma.
Seis Sigma es una filosofía de trabajo
que significa el mejoramiento continuo de los procesos y productos, esta
incluye el uso de herramientas de apoyo para lograr los objetivos.
Seis Sigma también está ligada al
análisis y control de los procesos enfocada a la optimización de los mismos,
esto logrando reducciones en la variación de los procesos. Se define como una
estrategia de calidad y mejora continua de los procesos críticos en los que se
pretende lograr la minimización de errores, retrasos, defectos, variabilidad en
los procesos y en este caso desperdicios.
La filosofía de Seis Sigma es
altamente utilizada por las empresas y existen personas y consultores altamente
calificados en este tema que se destacan por tener la capacidad de manejar
proyectos de alto nivel en dichas empresas.
Existen diversas herramientas
utilizadas en la puesta en práctica de la filosofía de Seis Sigma:
Histograma
Diagrama
de Causa y Efecto
Diagrama
de Pareto.
Diagrama
de Flujo.
Diagrama
de Gantt.
Definir.
Medir.
Analizar
Mejorar
Controlar.
4. ANÁLISIS DE
SISTEMAS.
5. SELECCIÓN DEL
SISTEMA.
JUSTIFICACIÓN
Se
decidió realizar esta reestructuración en el área de Labranza debido a que de las
cinco líneas con las que cuenta la planta esta es la que genera un mayor
impacto en scrap con un 30.3%, representando pérdidas a la empresa por j144,327.38 USD mensuales.
Se trabajará en un proyecto enfocado
en reducir el Scrap y mejorar el proceso, esto a su vez se reflejará en un
ahorro de los costos de la Materia Prima.
6. DESARROLLO DEL
SISTEMA.
DESARROLLO DEL PROYECTO
El presente proyecto se ha
desarrollado bajo el enfoque del control de Scrap, debido a que este material
representa un monto monetario significativo en pérdidas para la empresa
Plan de actividades Seis
Sigma.
Proyecto
de reducción de desperdicio.
John
Deere Saltillo
ACTIVIDAD
|
MES 1
|
MES
2
|
|||||||
SEM1
|
SEM2
|
SEM3
|
SEM4
|
SEM1
|
SEM2
|
SEM3
|
SEM4
|
||
DEFINIR
|
P
|
||||||||
R
|
|||||||||
MEDIR
|
P
|
||||||||
R
|
|||||||||
ANALIZAR
|
P
|
||||||||
R
|
|||||||||
MEJORAR
|
P
|
||||||||
R
|
|||||||||
COMTROLAR
|
P
|
||||||||
R
|
|||||||||
P=
Avance programado. R= Avance real
1 Definición del
problema
En
la planta John Deere Saltillo se tienen pérdidas mensuales por j239,220.41 DLL los cuales se
distribuyen entre seis líneas de producción teniendo el mayor impacto en la
línea de Labranza tal y como se puede apreciar en la tabla de la fig. 1.3
Fig. 1.3
Desperdicio mensual en las seis líneas de producción y su equivalente en costos
para la empresa.
Fig. 1.4
Gráfica de Pareto del desperdicio producido de MP en la planta John Deere
Saltillo.
2 Medición del problema
Se
desglosa el desperdicio de MP en la línea de Labranza en sus diferentes
operaciones y se ha determinado que el mayor impacto se tiene en la operación
de Corte por Guillotina tanto como en volumen de Scrap como en costos por
desperdicio.
Desperdicio
mensual en la línea de Labranza y su equivalente en costos para la empresa.
Gráfica
de Pareto del desperdicio de MP en la línea de Labranza.
Desperdicio en línea de Labranza
|
Meta
|
Situación Actual
|
Objetivo
|
Ahorro
|
Materia Prima por placa
|
20%
|
30.3%
|
23.7%
|
6.6%
|
Costo de Materia Prima por placa USD
|
j13.38
|
j20.27
|
j15.86
|
j4.41
|
Costo de Materia Prima mensual USD
|
j95,265.60
|
j144,327.38
|
j112,853.74
|
j31,473.64
|
Esta
tabla muestra el porcentaje de desperdicio en Materia Prima y su equivalente
económico de acuerdo a la situación actual en la línea de Labranza y el
objetivo al que se pretende llegar con el actual proyecto.
Con
la mejora ya implementada se proyecta un desperdicio de 23.7% por placa
eliminando la operación de Guillotina para el número de parte N238333
reduciendo costos por j31,473.64 DLL mensualmente.
3
Analizar el proyecto
Lluvia de ideas
·
Cortar pre blanco con
láser.
·
Cortar pre blanco con
troquel.
·
Comprar del Pre Blanco ya cortado
·
Comprar rollo de
cinta de acero completo.
·
Comprar blanco ya
cortado
7. INGENIERÍA.
4
Mejorar el proceso.
Se mandó cotizar directo con el
proveedor de MP el corte de la placa en paralelogramos.
El proveedor tiene capacidad instalada
para eliminar el desperdicio de ambos extremos de la placa al mismo tiempo que
puede hacer el corte de los paralelogramos con una operación costeable.
Propuesta
para eliminación de desperdicio directamente con el proveedor de MP. En esta
figura se muestran a detalle los sobrantes en los extremos de la placa que se
desea eliminar.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
En la siguiente lista se muestran las
posibles soluciones que se consideraron para reducir el desperdicio de Materia
Prima en la Línea de Labranza. Estas surgen a partir de una lluvia de ideas por
parte de los iniciadores del proyecto.
·
Cortar pre blanco con
láser.
·
Cortar pre blanco con
troquel.
·
Comprar del Pre Blanco ya cortado
·
Comprar rollo de
cinta de acero completo.
·
Comprar blanco ya
cortado.
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